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2008年安全生產(chǎn)事故案例分析題(19)

更新時間:2009-10-19 15:27:29 來源:|0 瀏覽0收藏0

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    一、事故經(jīng)過

    某年某月某日19:30,某省某廠TNT生產(chǎn)線硝化車間發(fā)生特大爆炸事故,造成了嚴重的人員傷亡和巨大的財產(chǎn)損失。

    TNT是一種烈性炸藥,由甲苯經(jīng)硝硫混酸硝化而成。硝化過程中存在著燃燒、爆炸、腐蝕、中毒四大危險。硝化反應分為3個階段:一段硝化由甲苯硝化為一硝基甲苯(MNT),用四臺硝化機并聯(lián)完成;二段硝化由一硝基甲苯硝化為二硝基甲苯(DNT),用二臺硝化機并聯(lián)完成;三段硝化由二硝基甲苯硝化為三硝基甲苯(TNT),用11臺硝化機串聯(lián)起來完成。

    化學反應式如下:

    CH3C6H5 + HNO3  + (H2SO4) ─→ CH3C6H4(NO2) + H2O
    CH3C6H4(NO2) + HNO3  + (H2SO4) ─→CH3C6H4(NO2)2十H2O
    CH3C6H4(NO2)2 + HNO3 + (H2SO4) ─→ CH3C6H2(NO2)3+ H2O   

    三段硝化比二段硝化困難得多,不僅反應時間長,需多臺硝化機串聯(lián),而且硝硫混酸濃度高,并控制在較高溫度下進行,因而生產(chǎn)危險性大。這次特大爆炸事故就是從三段2號機(代號為III_2+)開始的。

    發(fā)生事故的硝化車間由3個實際相連的工房組成。中間為9m×40 m×15 m的鋼筋混凝土3層建筑,屋頂為圓拱形;東西兩側分別為8 m×40 m和12m x 40m的2個偏廈。硝化機多數(shù)布置在西偏廈內(nèi),理化分析室布置在東偏廈內(nèi)。整個硝化車間位于高3 m、四周封閉的防爆土堤內(nèi),工人只能從涵洞出入。爆炸事故發(fā)生后,該車間及其內(nèi)部40多臺設備蕩然無存,現(xiàn)場留下一個方圓約40 m、深7m的鍋底形大坑,坑底積水2.7 m深。

    爆炸不僅使本工房被摧毀,而且精制、包裝工房,空壓站及分廠辦公室遭到嚴重破壞,相鄰分廠也受到嚴重影響。位于爆炸中心西側的三分廠、南側的五分廠、北側的六分廠和熱電廠,凡距爆炸中心600 m范圍內(nèi)的建筑物均遭嚴重破壞;1200 m范圍內(nèi)的建筑物局部破壞,門窗玻璃全被震碎;3000 m范圍內(nèi)的門窗玻璃部分振碎。在爆炸中心四周的近千棵樹木,或被沖擊波攔腰截斷,或被沖倒,或被削去半邊樹冠。

    爆炸飛散物――殘墻斷壁和設備碎塊,大多拋落在300 m半徑范圍內(nèi),少數(shù)飛散物拋落甚遠,例如,一根長800 mm、Φ80mm的鋼軸飛落至1 685 m處;一個數(shù)10 t重的鋼筋混凝土塊(原硝化工房拱形屋頂?shù)臍埡?被拋落在東南方487 m處,將埋在地下2m深處的Φ400mm鑄鐵管上水干線砸斷,水溢成河;一個數(shù)10 公斤重的水泥墻殘塊飛至310 m遠并砸穿3分廠衛(wèi)生巾生產(chǎn)工房的屋頂,將室內(nèi)2名女工砸成重傷。

    據(jù)統(tǒng)計,這起事故中死亡17人、重傷13人、輕傷94人;報廢建筑物約5萬m2。嚴重破壞的5. 8萬m2,一般破壞的17.6萬m2;設備損壞951臺(套),直接經(jīng)濟損失2266.6萬元。此外由于停產(chǎn)和重建,間接損失更加巨大。

    根據(jù)對生產(chǎn)設備內(nèi)的炸藥量的測算,并從建筑物破壞等級與沖擊波超壓的關系,以及爆炸坑形狀和大小的估算,確定這次事故爆炸的藥量約為40t TNT當量。

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   二、事故原因分析

    1.事故原點

    事故發(fā)生后,由企業(yè)主管部門、政府勞動部門和工會勞動保護部門組成聯(lián)合調(diào)查組,負責對事故進行調(diào)查,由于這起事故已使原來的工房和設備全被炸毀,現(xiàn)場已變成一個大而深的坑,且有積水。因而,盡管調(diào)查組老師反復勘察了事故現(xiàn)場,但找到的物證很少,儀表及記錄紙殘缺不全,這就給確定事故原點和分析事故原因造成很大困難。好在當班的34名工人中,尚有17名幸存,經(jīng)反復查詢,他們提供了發(fā)生事故前的生產(chǎn)情況和事故發(fā)生時的一些現(xiàn)象,這對調(diào)查進展很有幫助。調(diào)查組結合當事人口述筆錄,查證了許多有關圖紙和資料,做了一些模擬試驗,并從工藝技術、生產(chǎn)管理、設備狀況、原材料質(zhì)量、生產(chǎn)操作等方面,進行了認真的分析和討論,最終確定并證實了事故原點――即最先發(fā)生燃燒爆炸的設備是三段2號機分離器。主要依據(jù)是:

    (1)當事人口述。III-2+機操作工自述,他于19:00從生產(chǎn)設備內(nèi)取出硝化物和廢酸樣品,送到理化分析室,約19:15返回本崗位,發(fā)現(xiàn)Ш-2+機分離器冒煙,就按規(guī)定打開分離器雨淋裝置和硝化機冷卻水旁路閥進行降溫,然后去儀表控制室找班長報告情況。

    (2)班長證詞。班長承認19:15左右III-2+機操作工向他報告分離器冒煙,他就帶領另兩名工人來到硝化工房,看到III-2+機分離器冒煙很大,就指揮工人打開機前循環(huán)閥和加入濃硫酸,以進一步降溫。但此措施沒有奏效,工房內(nèi)已硝煙嗆人,便和其他人退到工房門口,接著就看見從分離器沿口與上蓋之間向外噴火,心想“不好了”,便立即向防爆土堤外面跑去,剛出涵洞,身后“轟”地一聲就爆炸了。

    (3)有關人員旁證。III-10+機操作工證實,他于19:15從分析室送樣品回來,看到III-2+機分離器冒煙,就走過去問III-2+機操作工:“溫度高不高?”回答:“不太高”。他就回到本崗位。后來看到班長指揮幾個工人采取降溫抑煙措施。但硝煙越來越大,他就退到工房外面,一看到著火,就從附近涵洞跑出防爆土堤。

    (4)物證。從炸塌了的儀表控制室內(nèi)找到了一些綜合記錄殘片、經(jīng)補貼復原后顯示的數(shù)據(jù)證明,當天19:00左右三段硝化機硝酸濃度過高。工藝規(guī)程規(guī)定,Ш-2+機硝酸濃度為1.0%~3.5%,而記錄為7 .9%;工藝規(guī)定III-4+,III-7+機為2. 0%~4 .0%、而記錄上III-5+機為12 .6%,高出工藝規(guī)定二、三倍。這就造成工藝混亂、最低凝固點前移,反應最激烈的機臺為III-2+機,這就為III-2+機最先冒煙、著火和爆炸提供了確鑿的物證。

    (5)從爆坑形狀分析。從爆坑測繪圖可知,最深處等高線呈鞋底形,口部呈鴨梨形、其主軸線與硝化機布置主軸線呈大約5°夾角,這就說明起爆原點在三段硝化前幾臺機。根據(jù)工人所述冒煙、著火現(xiàn)象,確定為Ш一2+機。它最先爆炸,其沖擊波使以后各機臺發(fā)生不同程度位移,隨即發(fā)生殉爆。盡管各機臺幾乎是同時爆炸的、但爆炸前的有規(guī)則位移使留下的爆坑呈傾斜狀態(tài)。

    2.事故原因

    調(diào)查組采用故障樹分析法查找事故原因,很見成效。老師們把硝化過程中可能引發(fā)燃燒爆炸事故的條件按先后次序和因果關系繪成程序方框圖。它表明了導致事故的因素之間的邏輯關系。然后,逐項查明各種因素的狀態(tài)及影響程度,排除非相關因素,保留相關因素,并對相關因素進一步探細查微,直至確認引發(fā)事故的原因。

    經(jīng)過對圖中逐項分析,排除了一些非相關因素,如冷卻蛇管漏水、冷卻水中斷或不足、攪拌器故障、儀表失靈、原料含雜質(zhì)等,留下少數(shù)相關因素,可理出兩條“事故因果鏈”,如圖5―1所示。

    在第一條“事故因果鏈”中,關鍵是投料比例不正確、工藝條件紊亂,它是由硝酸濃度過高引起的。這時硝化反應激烈,硝化機內(nèi)反應不充分的反應物被提升到分離器內(nèi)繼續(xù)反應,而分離器內(nèi)既無冷卻蛇管,又無攪拌裝置,容易造成硝化物局部過熱而分解、著火。經(jīng)調(diào)查,這次事故之前就有這種現(xiàn)象。事故當日白班生產(chǎn)已發(fā)現(xiàn)Ш-6+、III-7+機硝酸閥泄漏,2班于16:30接班后,由儀表工于17:00進行了修理,但已漏入硝化系統(tǒng)中的硝酸使反應液硝酸濃度過高,Ш-2+機內(nèi)硝酸含量達7.09%,比工藝規(guī)定的1%~3.5%高2~3倍,這就導致工藝條件紊亂,局部高溫分解,最終可能引起硝化物著火、爆炸。

    在第二條“事故因果鏈”中,關鍵是反應液接觸意外可燃物,如機內(nèi)掉入油棉紗、潤滑油、橡膠手套或橡膠墊圈等,它們會與混酸中的硝酸發(fā)生強烈氧化反應而冒煙、著火。經(jīng)仔細調(diào)查。這次事故前并無棉紗等掉入。但進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)。在分離器沿口與上蓋之間的填料用的是不符合工藝規(guī)定的石棉繩。它與高溫高濃度的硝酸混酸接觸??赡艹蔀橐l(fā)事故的火種,前面提到,工人為降溫抑煙,曾向機內(nèi)加了大量濃硫酸,這就使酸與石棉繩的接觸機會增多了。

    關于不符合工藝規(guī)定的石棉繩問題。據(jù)查是某年某月設備大修時換上的,通常石棉繩是不可燃的、但從爆炸事故現(xiàn)場找到的石棉繩殘段和工序小庫房中使用剩下的石棉繩、均能用火柴點燃。經(jīng)該省勞動安全衛(wèi)生檢測站分析檢驗證明,這種石棉繩中只含有50%石棉、其余為可燃纖維和油脂。為了證明此石棉繩與硝酸混酸的作用、調(diào)查組專門做了模擬試驗,證明此種石棉繩與工藝規(guī)定濃度的硝硫混酸作用,反應激烈,冒大量黃煙,溫度由110℃上升到150℃。使用這種石棉繩完全有可能引起硝化物著火。而用符合工藝規(guī)定的石棉繩做對照試驗,幾乎不發(fā)生反應。

    調(diào)查組還找到了III-2+機分離器起火后火勢蔓延擴大的主要途徑。一是通過硝煙排煙管傳火;二是通過低矮的木屋面板傳火。

    由著火而轉化為爆炸。主要是沒有及時采取緊急安全放料措施。按規(guī)定硝化機應有遙控、自動、手動3套安全放料裝置以備萬一著火的緊急情況能及時打開安全放料裝置,將物料放入安全水池。但這個廠是個歷史悠久的老廠、工藝落后,設備陳舊,工房低矮,生產(chǎn)自動化程度低,本質(zhì)安全條件差、硝化機上沒有自動安全放料裝置、著火后操作工和班長也沒有及時手動放料。以致由著火轉化為爆炸。

    綜上所述,可將這次事故的原因概述如下:事故的起因是III-6+、III-7+機硝酸閥泄漏造成硝化系統(tǒng)硝酸含量過高,最低凝固點前移。致使III-2+機反應激烈而冒煙,此時由于高溫高濃度硝硫混酸與不符合工藝規(guī)定的石棉繩(含大量可燃纖維和油脂)接觸成為火種,引起III-2+機分離器內(nèi)硝化物著火;或者可能由于分離器內(nèi)反應激烈,局部過熱,引起硝化物分解著火。著火后因硝化機本質(zhì)安全條件差、沒有自動放料裝置,工人也沒有手動放料,以致由著火轉化為爆炸。同時,這次事故與工廠管理方面的漏洞有很大關系,領導對安全重視不夠;生產(chǎn)工藝設備上問題多,解決不力;工人勞動紀律差、有擅自脫崗現(xiàn)象;再加上使用了不符合工藝規(guī)定的石棉繩等。因而這起特大爆炸事故是一起在本質(zhì)安全條件很差的情況下發(fā)生的責任事故。

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    三、事故責任劃分及處理

    1.直接責任

    (1)三段2號硝化機操作工牛某,在發(fā)現(xiàn)了三段2號機分離器冒煙后,雖然打開了雨淋閥和旁路冷卻水閥降溫,但在發(fā)現(xiàn)分離器冒火后,沒有采取向安全水池放料這個關鍵措施就跑出現(xiàn)場,以致火勢蔓延,引起爆炸,因此,牛某對這起事故應負直接責任。經(jīng)研究給予他開除廠籍、留廠察看處分,建議移交司法機關追究刑事責任。

    (2)硝化二組當班班長張某,在得知二段2號機分離器冒煙后、雖然指揮工人采取了一些降溫措施,但當分離器著火后,沒有督促機手打開硝化機安全放料開關,也未采取其他補救措施,而是喊撤,以致大家跑離現(xiàn)場。他對這次事故也應負主要責任,經(jīng)研究給予他開除廠籍、留廠察看處分,建議移交司法機關追究刑事責任。

    2.間接責任

    (1)二分廠廠長劉某,作為二分廠生產(chǎn)組織者和安全生產(chǎn)第一負責人,沒有認真貫徹執(zhí)行“安全生產(chǎn)五同時”原則。TNT生產(chǎn)線某年年底停產(chǎn),次年2月1日恢復生產(chǎn)后,準備工作不足,生產(chǎn)、工藝、設備長時間不正常,開工9天就停產(chǎn)和維修7次。單機停料頻繁,換修閥門、襯墊、冷卻排管多次。他對這些問題重視不夠,解決不力;又擅自中斷了夜間干部值班制度;二分廠職工勞動紀律松弛,脫離崗位現(xiàn)象嚴重,沒有及時糾正,因此,他對這起事故負主要領導責任。經(jīng)研究給予他撤去分廠廠長職務、留廠察看處分。

    (2)總廠廠長金某,雖任廠長才15天,但這起爆炸事故傷亡慘重,財產(chǎn)損失巨大,造成了不良的政治影響。他作為總廠安全生產(chǎn)第一負責人應對這起事故負間接領導責任。經(jīng)研究給予他行政記大過處分。

    (3)總廠主管生產(chǎn)和安全的副廠長李某,作為企業(yè)主管生產(chǎn)、安全的負責人,負有一定的領導責任。

    (4)事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn)硝化機分離器與沿蓋之間使用的填料是可燃的石棉繩,這是引起分離器著火的主要原因之一。造成這種石棉繩被使用的人對這起事故負有間接責任,應進一步追查,并給予政紀處分。

    (5)該廠TNT生產(chǎn)線始建于日偽時期,解放后雖經(jīng)多次改進,但工藝落后、設備陳舊、自控水平低、事故隱患嚴重的情況日趨突出,工廠和主管部門多次向上級報告,要求進行安全技術改造。但直到事故前3年才批準改造方案,事故前1年才批準投資。就在新生產(chǎn)線已開始建設,舊生產(chǎn)線即將退役的時候,發(fā)生了特大爆炸事故。因此,上級公司和上級有關部門也應對這起事故負一定的責任。

 四、事故教訓與預防對策措施

    從這起特大爆炸事故中我們應該吸取以下教訓:

    1.在設施和技術方面

    (1)危險品生產(chǎn)工房應該符合防火防爆要求。這次發(fā)生爆炸事故的車間,硝化生產(chǎn)線主要布置在磚木結構的西側廈內(nèi),分離器蓋距木屋面板僅1.7 m.以致木屋面板成為傳火物;此外,硝化車間的主體建筑采用鋼筋混凝土重型屋頂,它在發(fā)生爆炸事故時形成大塊飛散物砸壞周圍建筑物和砸傷人員,造成次生災害。

    (2)要提高危險品生產(chǎn)設備的本質(zhì)安全化程度和自動化水平,不僅生產(chǎn)設備應有完善的安全防護裝置,如自動報警和自動放料,而且應盡量減少現(xiàn)場操作人員。
 
    (3)危險品生產(chǎn)廠房內(nèi)的工藝布置應整齊有序,方便操作。有利于安全疏散。而發(fā)生事故的工房設備密集,管道縱橫,工人操作須從鐵梯上下,既不方便。也不利于疏散。

    (4)危險品廠房與周圍建筑物一定要有足夠的安全距離。這次事放造成如此巨大的人員傷亡和財產(chǎn)損失,就與工廠布局不合理、安全距離不夠、絕大部分工房破舊有直接關系。
 
    2.在生產(chǎn)和安全管理方面

    (1)危險品生產(chǎn)要有嚴格的工藝設備管理。硝化車間發(fā)生事故前,設備多次出現(xiàn)故障,多次換修閥、墊,開車停車頻繁、造成工藝紊亂,但管理干部和技術人員沒有及時處理,埋下事故隱患。今后,要嚴格按照工藝規(guī)定的技術條件操作,減少工藝波動,盡量提高設備完好率,減少乃至杜絕事故隱患。

    (2)危險品生產(chǎn)要有嚴格的勞動紀律,嚴禁串崗、脫崗。據(jù)調(diào)查,這次事故發(fā)生前半小時內(nèi),34名工人中竟有6人脫離崗位。

    (3)要經(jīng)常進行提高安全意識的教育和工人反事故能力(對事故苗頭的緊急處置能力)的演練。這起事故發(fā)生前,工人和班長都已手忙腳亂,沒有及時采取手動放料措施就跑離現(xiàn)場,以致著火轉化為爆炸。

   (4)要對輔助生產(chǎn)用料。如石棉繩的耐火耐酸等性能進行檢驗后才能用于生產(chǎn)。
 
   (5)領導干部組織和指揮生產(chǎn)要做到“安全生產(chǎn)五同時”,即安全工作與生產(chǎn)工作同時計劃、同時布置、同時檢查、同時總結、同時評比。而這次事故的發(fā)生在一定程度上就與該廠領導未做到“安全生產(chǎn)五同時”有關。

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